Jump to content
elektro-skateboard.de

Hallsensoren nachrüsten


Kai

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

- Motor läuft mehr oder weniger gesund über +/- 5mm Verschiebeweg (okay)

 

Auch im besten Fall klingelt der Motor ein wenig (was er ohne Hallsensoren nicht tut). Ich denke das liegt daran dass wir die 17,14 Grad noch nicht genau getroffen haben.

 

1. Ist das Klingeln so stark (Stromaufnahmen der einzelnen Motorphasen differieren erheblich?) das was gemacht werden muss? Kannst du die Sensoren außen so anlöten, dass die geforderten 17.14° erreicht werden und das Ergebnis verifizieren?

2. Muss gezwungenermaßen die Leiterplatte neu aufgelegt werden (Verschrotten der 30 Restplatinen)?

 

VG

 

Barney

Geschrieben

Sind mir so früh morgens ein paar Noobfrage gestattet ohne das man mich auf der Stelle steinigt? :D Wenn ich unsere Leiterplatte mit dem PCB von 0design vergleiche, sehe ich auf unserem Resistenzen (lassen wir den Vorwiederstand fürs LED mal aussenvor) und Kondensatoren, welche ich auf dem andern Modell nicht erkennen kann. Da wir diese Mini SMD-Komponenten ja bestimmt nicht nur aus Spass verlöten, möchte ich gerne wissen was wir aus diesen Komponenten für einen Nutzen gewinnen?!? Was macht unsere Platine aus technischer Sicht den anderes als die von 0Design, mal abgesehen davon das unsere schön blau leuchtet?

 

Und korrigiert bitte mich falls ich das nicht richtig sehen, aber es wird wohl kein Weg an unterschiedlichen Grössen für die individuellen Motoren vorbei führen, oder?

 

Dann noch etwas. Damit die Kosten bei solchen Entwicklungsprozessen nicht allein vom arbeitenden Entwickler getragen werden müssen, würde ich ein Paypal-Spendenkonto empfehlen. Das geht ganz fix, ist super flexibel und wir könnten die Geldbörse von unserem Entwickler entlasten, welcher bereits kostenlos für uns arbeitet. Falls die Platinen wirklich nicht zu gebrauchen wären, lasst sie uns wie vorgeschlagen in einen sicheren Reflow-Prozess investieren. Da wären sicher viele Dankbar!

Geschrieben
Sind mir so früh morgens ein paar Noobfrage gestattet ohne das man mich auf der Stelle steinigt? :D Wenn ich unsere Leiterplatte mit dem PCB von 0design vergleiche, sehe ich auf unserem Resistenzen (lassen wir den Vorwiederstand fürs LED mal aussenvor) und Kondensatoren, welche ich auf dem andern Modell nicht erkennen kann. Da wir diese Mini SMD-Komponenten ja bestimmt nicht nur aus Spass verlöten, möchte ich gerne wissen was wir aus diesen Komponenten für einen Nutzen gewinnen?!? Was macht unsere Platine aus technischer Sicht den anderes als die von 0Design, mal abgesehen davon das unsere schön blau leuchtet?

Das sollte deine Frage beantworten:

 

Wenn du mit innerlicher postivien Neigung den Schaltplan ließt, ist zu erkennen, dass fast alle Kondensatoren und Widerstände optional sind und nur bestückt werden müssen, wenn Probleme auftreten. Ich kenne den Reflex, erstmal alles zusammenzubauen und dann die Dokumentation zu lesen. :devil:

Die 680pF filtern HF-Störungen im Schaltsignal aus.

Die 10k Widerstände werden nur benötigt, wenn der ESC keine Pull up Widerstände hat.

 

Und korrigiert bitte mich falls ich das nicht richtig sehen, aber es wird wohl kein Weg an unterschiedlichen Grössen für die individuellen Motoren vorbei führen, oder?

Bei großen Abweichungen ja.

 

Dann noch etwas. Damit die Kosten bei solchen Entwicklungsprozessen nicht allein vom arbeitenden Entwickler getragen werden müssen, würde ich ein Paypal-Spendenkonto empfehlen. Das geht ganz fix, ist super flexibel und wir könnten die Geldbörse von unserem Entwickler entlasten, welcher bereits kostenlos für uns arbeitet. Falls die Platinen wirklich nicht zu gebrauchen wären, lasst sie uns wie vorgeschlagen in einen sicheren Reflow-Prozess investieren. Da wären sicher viele Dankbar!

Das würde ich begrüßen. Wir haben hier mehrere Entwickler für die Hall-Sensoren. Wer soll das Geld zentral bekommen (Kai?) und wie würde der Abruf des Geldes aussehen? Oder war angedacht, dass ich den Reflow-Prozess durchführe?

Wenn ich die 30 Leiterplatten verschrotte, würde ich mich über eine Kostendeckung freuen.

Geschrieben (bearbeitet)

Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, Barney! Das Video dazu werde ich mir später ansehen. Die Firewall ist leider kein Freund von Youtube. Grrr!

 

Zum Thema „Spenden“ gibt’s hier n paar grundsätzliche Infos:

Externe Links nur für Mitglieder sichtbar

 

Wie du richtig schreibst, müssten wir vor allem organisatorische Punkte abklären. Wie wollen wir das Geld verwalten? Wer wird es verteilen? Und wie wollen wir die Spenden transparent präsentieren?

 

Das Interesse am Hallsensorboard wird garantiert zunehmen, den die Preisvorstellung von 0designs ist einfach zu krank. Trotzdem hätte ich mir davon 2-4 Sets gekauft, weil ich einfach nicht auf Sensoren verzichten mag und es halt nicht wirklich andere Lösungen gibt. Damit will ich eigentlich sagen, von mir würdest du sofort 100 Euro kriegen, damit wir ein richtig geiles Produkt für unterschiedliche Ausführungen entwickeln und herstellen können. Wenn sich noch ein paar Finanziell beteiligen, sollten wir die Kosten relativ einfach abdecken. Mal angenommen wir hätten plötzlich zu viel Budget, finden wir bestimmt noch weitere Verbesserungen oder Barney kriegt beim Italiener um die Ecke ne leckere knusprige Pizza aus dem Holzofen, ohne PCB Nachgeschmack. :D

bearbeitet von eXo
Geschrieben

Hab etwas experimentiert. :D

Herausgekommen ist ein Sensorhalter der an der Motorhalterung festgeschraubt wird.

Mit Hilfe einer Schablone werden zwei Löcher in die Motorhalterung gebohrt in einem Abstand von 9mm.

Bei einem Abstand von 9mm kann der Halter +/- 9 Grad verstellt werden. In Summe 18 Grad.

 

Die Beiden Schrauben M3 werden nur leicht angezogen. Damit der Winkel noch verändert werden kann.

Ist alles richtig eingestellt. Sensorplatte mit Abdeckung abschrauben. Die beiden Schrauben festziehen und alles wieder zusammenbauen.

 

Der Halter liegt mit dem Absatz am Motor direkt an. Und stehlt denn benötigten Abstand von 1mm zu den Sensoren sicher. = 17.14 Grad

 

Zur Verständnis hab noch ein paar Bilder gemacht.

IMAG0116.thumb.jpg.fdd13a857afe0137f005604f20400247.jpg

IMAG0117.thumb.jpg.1d104895ea2cbd961064c8c0e7958113.jpg

Geschrieben (bearbeitet)

Könntest du das Teil bitte an deinem Motor(halter) befestigen? Ich schnalls nicht.. :D

 

Wie siehts zeit und kostenässig aus?

 

Das geduckte Teil nimmt +-1h in Anspruch und kostet ein paar Cent. Kannst du das schneller und billiger fräsen? Das Endresult läuft ja ungefähr aufs gleiche hinaus.

bearbeitet von eXo
Geschrieben
1. Ist das Klingeln so stark (Stromaufnahmen der einzelnen Motorphasen differieren erheblich?) das was gemacht werden muss? Kannst du die Sensoren außen so anlöten, dass die geforderten 17.14° erreicht werden und das Ergebnis verifizieren?

2. Muss gezwungenermaßen die Leiterplatte neu aufgelegt werden (Verschrotten der 30 Restplatinen)?

 

VG

 

Barney

 

Ich würd da jetzt noch keine Hand ins feuer legen, daß man das "klingeln" nicht noch durch eine bessere Positionierung wegkriegt. Prozedur gestern nacht war "irgendwie hinhalten" daß es möglichst gut klingt und der Strom ungefähr minimal ist (eine Hand am Gashebel, eine Hand an der Hallplatine), Position "merken", und dann mit der Heißklebepistole circa da hintackern...........

 

Um eine Entscheidung zu treffen wäre eine solide Positionierung gut, das Ding von gerald-z sieht super aus! Auch radial sollte die Position stimmen, ein Millimeter mehr Entfernung vom Motor bringt 0,3° Fehler. Und 0,3° mechanisch sind 2° elektrisch.

 

yoma

Geschrieben

Damit bei einem 63mm Motor der Winkel stimmt muss 1mm Abstand zu den Sensoren gehalten werden.

Bei der Zeichnung wurde der Abstand von 1mm schon berücksichtigt.

Aber Barneys Platinen stimmen nicht ganz und haben nur ca 16.5 Grad. Daher sollten die Sensoren etwas auseinander stehen um auf die 17.14 Grad zu kommen oder alternativ den Abstand von 1mm verringern.

Geschrieben
Ich würde da jetzt noch keine Hand ins Feuer legen, dass man das "klingeln" nicht noch durch eine bessere Positionierung weg kriegt. Prozedur gestern Nacht war "irgendwie hinhalten" daß es möglichst gut klingt und der Strom ungefähr minimal ist...........

 

Kommt noch ein nachgiebige Prüfung von dir, wo du mehr Zeit und Muße dafür hast?

 

Ich habe das Layout schon geändert und gebe es euch bald zur logischen Prüfung. Die Bohrungen 0.7mm und Padform ist jetzt oval 1.1/1.5mm. Der Winkel sollte jetzt 17.1 sein.

Geschrieben

Ja, ich hab noch mehr vor. Ich würde gerne den Motor leer (mit Akkuschrauber) drehen und mir die induzierten Phasenspannungen vs. Hallsignale anschauen, da müssten wir es ganz genau sehen. Hoffe ich schaff den ersten Versuch dieses WE.

 

Barney, was schätzt Du, um wieviel Zehntel-mm muß ich die äußeren Geber nach außen biegen?

 

Mit meinem Turnigy 6364 SK3 hab ich 59mm Durchmesser, Sensoren etwa bei 60mm. Das ist wofür die Platine gebaut ist, oder?

 

Kriegt das neue Layout Langlöcher zur Befestigung?

 

yoma

Geschrieben

Mit meinem Turnigy 6364 SK3 hab ich 59mm Durchmesser, Sensoren etwa bei 60mm. Das ist wofür die Platine gebaut ist, oder?

 

Die Platine ist für C64xx Motoren ausgelegt. Die SK3 von HK bilden mit ihren 59mm Durchmesser eine Ausnahme.

 

Die Langlöcher auf der Platine sind meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig, wenn man die Halterung 360° vertsellen kann. Oder mache ich da einen Überlegungsfehler?

Geschrieben

59mm: Okay, dann muß ich mir meine Sollpositionen nochmal nachrechnen, wär ja schön wenn's direkt paßt.

 

Langlöcher: ich versuche mir vorzustellen wie man bei Zusammenbau die Sensorlage einstellt. Die vier Schrauben Motorflansch lockern, und dann bei laufendem(!) Motor das Konstrukt verdrehen bis es paßt - vorausgesetzt man sieht am Leerlaufstrom gut genug das Minimum. Gleichzeitig Drehzahl konstant halten, sonst kein Minimum! Evt. mit Trimmung. Festziehen.

 

Wenn das so geht - gut. Bei mir z.B. ist wg. Riemenscheibe eine Flansch-Schraube ziemlich schlecht erreichbar, ich will das nicht oft tun müssen...

 

yoma

Geschrieben
59mm: Okay, dann muß ich mir meine Sollpositionen nochmal nachrechnen, wär ja schön wenn's direkt paßt.

 

Langlöcher: ich versuche mir vorzustellen wie man bei Zusammenbau die Sensorlage einstellt. Die vier Schrauben Motorflansch lockern, und dann bei laufendem(!) Motor das Konstrukt verdrehen bis es paßt - vorausgesetzt man sieht am Leerlaufstrom gut genug das Minimum. Gleichzeitig Drehzahl konstant halten, sonst kein Minimum! Evt. mit Trimmung. Festziehen.

 

Drehzahl statisch vorgeben ist mit den BamBam Controller möglich. Damit kann eine Hand freigemacht werden.

 

Wenn das so geht - gut. Bei mir z.B. ist wg. Riemenscheibe eine Flansch-Schraube ziemlich schlecht erreichbar, ich will das nicht oft tun müssen...

 

yoma

 

Vorschläge wie man das besser hinbekommt? Ich habe da keine universelle Idee. Langlöcher könnten helfen, aber nicht bei allen Gehäuseentwürfe, die wir hier hatten. Da müsste das Gehäuse auf die Platine zum Schluss geklippt werden. Damit wären die Leiterplattenkanten geschützt und der Aufbau erleichtert.

 

Also Langlöcher?

Geschrieben

Was spricht den für und was dagegen die Langlöcher?

 

Pro:

Mehr Flexibilität zum Ausrichten der Sensoren nach der Montage der Halterung.

 

Contra:

Wird mal wohl häufiger nach richten müssen.

Die Abdeckungen müssten beide angepasst werden.

 

Habe schlecht geschlafen, mir fällt nichts mehr ein.

 

PS: Ja, das Video hat meinen Horizont erweitert. Ist so weil ist so und überhaupt frag jemand anderes. - mache ich auch.. denn ich will das verstehen. :D

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo Gerald,

 

kannst du mir bitte eine neue Konturdatei generieren, wo die Bohrlöcher durch zwei 3mm Langlöcher ersetzt werden. Die Langlöcher sind Seitlich offen und und gebogen, so wie die untere Kontur. Sieh dir einfach die Bilder des ersten Beitrags an. Bitte keine Bemaßungen oder ähnlich in die Datei packen nur die einfache Kontur und drei kleine Kreise, wo die drei Sensoren hinplaziert werden müssen. Bitte im alten Dateiformat!

 

Hier kannst du die Importfähigkeit testen:

Externe Links nur für Mitglieder sichtbar

 

Vielen Dank

 

Barney

bearbeitet von barney
Geschrieben

Dein Link geht nicht? Aber ich denke ich habs verstanden was du meinst.

Ich bin allerdings gegen die Langlöcher.

Warum? Die Platine wird unnötig groß. Das mit dem Einstellen habe ich bereits gelöst.

Zwei varianten. 1 externe Befestigung. 2 Die Ringvariante ist noch nicht ganz fertig.

 

Ich hätte auch den Platz nicht dafür. Der Aufwand für das Gehäuse ist auch nicht ohne gewesen.

Alles nicht mehr zu gebrauchen. :mad:

 

Hier ein Bild von der Ringvariante. Wie gesagt noch nicht ganz fertig.

- Motor muss zur Montage nicht demontiert werden.

- Zum einstellen die Klemmschraube am Halter lösen. In die richtige Richtung drehen und wieder festschrauben und fertig.

 

Die beschriebene Klemmschraube und die Kabeldurchführung für den Motor ist derzeit noch nicht vorhanden.

(wird gemacht so bald ich Zeit habe)

 

Gruß Gerald

IMAG0118.thumb.jpg.5f7347c0760b364fdfdc2140d479bc68.jpg

IMAG0119.thumb.jpg.33600594a913b6fe8d8e9bd091a246c2.jpg

Geschrieben
Dein Link geht nicht? Aber ich denke ich habs verstanden was du meinst.

Ich bin allerdings gegen die Langlöcher.

Warum? Die Platine wird unnötig groß. Das mit dem Einstellen habe ich bereits gelöst.

Zwei varianten. 1 externe Befestigung. 2 Die Ringvariante ist noch nicht ganz fertig.

 

Ich hätte auch den Platz nicht dafür. Der Aufwand für das Gehäuse ist auch nicht ohne gewesen.

Alles nicht mehr zu gebrauchen. :mad:

 

Hier ein Bild von der Ringvariante. Wie gesagt noch nicht ganz fertig.

- Motor muss zur Montage nicht demontiert werden.

- Zum einstellen die Klemmschraube am Halter lösen. In die richtige Richtung drehen und wieder festschrauben und fertig.

 

Die beschriebene Klemmschraube und die Kabeldurchführung für den Motor ist derzeit noch nicht vorhanden.

(wird gemacht so bald ich Zeit habe)

 

Gruß Gerald

 

Ich hätte die Leiterplatte auch nicht vergrößert, sondern nur Schlitze bis zur Seite ausgeführt, aber deine Klemmvariante macht die Schlitze obsolete. Ich würde mir das nur mal gerne in KiCAD ansehen. Nachher lade ich die aktuelle Fassung hoch, damit wir prüfen können, ob ich den Winkel eingehalten habe.

 

Link wurde angepasst.

 

VG

 

Barney

Geschrieben

Wie man sehen kann Macht das keinen Sin Barney

Jeder Schraube hat einen Kopf und die meisten M3 Schrauben haben einen 5,5mm Kopf.

Bei der Aktuellen Platine bleiben zwischen Kopf und Platinenende 0.25mm. Das habe ich damals schon auf das Maximum Ausgereizt.

Macht man dann noch ein Langloch bis nach außen. Steht der Kopf über die Platine und das ist Pfusch.

Mal abgesenen könnte man dann nur 2 Grad verstellen.

 

Mann müsste erst einmal testen ob man die ganzen Bauelemente wirklich benötigt?

Wenn man einige weglassen würde, würde das Löten Stressfreier und man könnte die Langlöcher noch etwas nach innen ziehen.

 

Die Grünen Kreise sind jeweils die Schraubenköpfe.

Unbenannt.PNG.c6c015bee22076c74eddb00f7a59262f.PNG

Geschrieben

Noch eine Version. Wo die Langlöcher nach innen gehen.

Auch wenn man Bauteile einsparen kann. Ist das nicht mehr realistisch.

Es würde in der Mitte nur ein Steg von 6mm bleibe. Da fällt die Platine ja schon fast auseinander. :P

Angenommen man möchte 15 Grad verstellen.

Unbenannt1.PNG.819463861fcd3e293c8f445a51979279.PNG

Tritt dem Gespräch bei

Du kannst jetzt posten und dich später registrieren. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...